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十年旧貌换新颜:探究变电站技改“老车”变“悍马”

2012-09-19

35kV江东变电站位于元江县城东工业区,属终端型变电站,担负着江东工业片区的生产生活用电负荷。2009年至2010年元江供电有限公司两年间先后对江东变电站投入技改资金125万元,对直流系统,微机五防、控制电缆等九个项目进行全方面技改。

从设备陈旧,维护困难,供电可靠性差的常规变电站,跨越成为自动化程度高,设备先进,供电可靠性大幅提升的综合自动化变电站。十年间旧貌换新颜,江东变电站是怎样披荆斩棘走过来的。带着这个疑问,笔者信步走进江东变电站,一路探究江东变电站十年间“老车”变“悍马”的足迹……

“老站重焕新活力”

“江东变电站最让运行人员欣慰的是,实现无油断路器改造,以前线路一跳闸,少油断路器的绝缘油由于开断负荷电流大,出现油质变黑,绝缘降低,因此一跳闸运行人员就得更换绝缘油,运行人员繁忙不说,严重的影响了供电可靠性。现在换成真空断路器和六氟化硫断路器,不用弄得运行人员全身油渍,大大减少了运行人员的劳动强度,巡视维护、检修费用。”一进主控室老站长旃红东如竹筒倒豆般给笔者说起了技改后的惊喜:“出现瞬时接地时有自动重合闸装置自动重合,提高了供电可靠性。”

毋庸置疑,江东变电站综合自动化改造,利用了先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信息处理技术等,实现变电站二次设备:继电保护、控制、测量、信号、故障录波、自动装置及远动装置等功能重新组合、优化设计,使变电站运行情况监视、测量、控制和协调提升为自动化系统,提高了变电站安全运行水平。

说起江东变电站以前的运行经历,从事变电运行二十余载的老员工温江琴至今仍心有余悸:“那时候,只要遇到刮风下雨,喇叭、警铃、光字牌响作一团,断路器跳闸可以说是家常便饭,接着复归光字牌,联系调度,填写工作票,忙得不可开交,整个班下来运行人员筋疲力尽,骨头都快散了架,真是苦不堪言!”

温师傅清楚的记得1999年7月14日,她们刚接班没多久,忽然“轰”一声巨响,继而火光冲天,站内断路器相继跳闸,全站失压。原来35开关厂372隔离开关的电压互感器由于设备老化腐蚀,且长期过负荷运行,导致372间隔处着火。温师傅是运行经验非常丰富的老变电运行工,能灵活机动的应变不同的故障。她和班员从容地把各断路器手动拉到分闸位置,并火速提着灭火器扑灭尚未熄灭的火苗,在汇报调度,等待处理。从事故到恢复供电用时一个小时多,严重影响了江东片区的居民和客户的正常供电。

“作为一名老运行工,看到今天的江东变电站老站重新焕发新活力,心中感到无比自豪。”老员工白江萍感慨道:“现在和以前对比,无论从设备的先进程度,还是我们变电运行人员的工作强度,都有巨大的提升,实现了保护微机化、断路器无油化、变电站综自化,整个变电站机械及电气性能都得到了很大提升。”

“供电好不好客户说了算”

35kV江东变电站的成功技改,对江东片区的大客户来说无疑是一件喜上眉梢的大好事。

“我们水晶生产周期通常需要65天到175天,在这过程中要求不间断供电,来保证炉子的温度和压力的稳定,生产出来的水晶才能符合台湾,韩国、以及日本客商们的标准。”在大客户回访时,北京石晶光电元江分公司的车间主任郝远征对笔者说:“变电站没有技改前一年的倒电次数达13次之多,以前因为生产过程中中断供电,出现过大批量的残次品,严重影响了公司的效益。江东变电站技改后再也没有出现类似的情况,几年下来高品质的水晶源源不断的供给客商,我们公司的效益成倍增长。”

“供电好不好客户说了算!”这是市场营销部优质服务负责人常挂在嘴边的一句话。

生产芦荟产品的万绿集团也是江东变电站供电,据万绿集团副总经理王正海介绍,芦荟生产流水线自动化程度高,供电要求连续不中断,为此公司专门架设了一条专线,确保万绿集团用电的万无一失。以前遇到刮风下雨,经常难以保证供电,致使芦荟在杀菌、浓缩、冻干粉过程中出现“胎死腹中”的情况,严重的影响了产品的质量,现在这种情况没有了,生产顺畅钱自然芦荟产品深受客户的青睐。

江东变电站从技改前后,历尽数十年的巨变,抒写了元江电力的华彩乐章。临走时变电站负责人李继英告诉笔者,预计在今年年底,江东变电站将实行无人值守变电站。届时该站将率先纳入定时巡检统一维护管理范畴,由110kV澧江变电站远程集控,统一维护管理。

来源:云南电网
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